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高寒地區(qū)商品混凝土冬季生產(chǎn)方案

2016-03-02

       內(nèi)蒙古鄂溫克某發(fā)電廠一期工程為2×600MW超臨界燃煤發(fā)電機組,計劃工期為33個月,其中冬季施工時間為21個月,混凝土用量共計25萬立方左右。
       鄂溫克族自治旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部,呼倫貝爾大草原東南部,屬于中溫帶大陸性季風氣候,冬季漫長寒冷,全年平均氣溫-1.5oC,極端最低氣溫-48.5oC,冬季平均氣溫-20oC。由于高寒地區(qū)冬季天氣寒冷,混凝土生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)砂子上凍結塊、外加劑結塊、攪拌站料倉出口被砂子堵塞、攪拌用水溫低、攪拌機運轉困難或無法運轉等直接或間接影響混凝土生產(chǎn)質量的問題。由于砂子、水、外加劑等原材料溫度低加上攪拌樓設備環(huán)境溫度低等因素,導致混凝土出機溫度低(一般在0oC以下),為后續(xù)工程埋下了質量隱患。針對問題進行原因分析,南方路機結合自己的現(xiàn)場設備工況和多年攪拌經(jīng)驗,制訂了經(jīng)濟有效的處理方案和相應的效果驗證。


       問題一:砂子凍結塊處理方案
       原因分析:由于工程建設中就地取材,采用河沙等,并且含水率較大,低溫下砂子和水上凍凝結在一起,加上氣溫持續(xù)寒冷,砂子結塊會越來越大,越來越多。

       處理方案:砂子料場附近用無縫鋼管鋪設一暖汽管排,管道規(guī)格選用Φ105×5,管道與管道之間的間距為500mm,管排尺寸20m×20m,在此管排上存儲砂子,然后用彩條布覆蓋,防止熱量流失和雪摻入砂子內(nèi)。然后管排內(nèi)循環(huán)來自啟動鍋爐房的蒸汽,對砂子進行加熱保溫,防止砂子凍結。此保溫管排可以存儲1200m3砂子,連續(xù)滿足2100m3混凝土的生產(chǎn)用量。

       效果驗證:采取此方案加熱存儲砂子后,砂子內(nèi)未出現(xiàn)結塊、上凍等現(xiàn)象。多次對存儲于加熱管道上砂子進行測溫,在氣溫-30oC時,砂子溫度均在20oC以上。


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       問題二:外加劑(液體)結塊
       原因分析:根據(jù)行業(yè)標準《混凝土防凍劑》(JC 475-2004)有關規(guī)定,防凍劑最低規(guī)定溫度為-15oC,而呼倫貝爾地區(qū)冬季平均氣溫為-20 oC,遠遠低于防凍劑的規(guī)定溫度。外加劑(液體)存儲于裸露的罐內(nèi),沒有任何保溫措施,所以當氣溫低于外加劑規(guī)定溫度時,外加劑經(jīng)常會出現(xiàn)上凍結塊現(xiàn)場,導致外加劑性能降低或失效。

       處理方案:用“保溫被-電熱毯-保溫被-防水篷布”等四層材料保溫外加劑罐,利用電熱毯加熱罐體(圖3);保溫被存儲熱量,防止熱量損失;防水篷布防止雪接觸保溫被(圖4),使雪融化成水后結冰,降低保溫效果。

       效果驗證:采取此處理方案后,通過連續(xù)2天的加熱保溫,然后對罐內(nèi)的外加劑進行了多次測溫檢驗,測得的外加劑溫度和罐內(nèi)環(huán)境溫度均在10 oC以上。


       問題三:攪拌站料倉出口被砂子堵塞

       原因分析:由于料倉壁溫度極低,使砂子粘至壁上,越積越多,加上砂子有結塊現(xiàn)象,致使料倉出口容易堵塞,影響混凝土的生產(chǎn)進度。

       處理方案:在料倉下部內(nèi)壁上安裝暖汽管道,以加熱料倉壁,防止砂子粘到壁上,同時可以對砂子進行“二次加熱”,提高了混凝土生產(chǎn)進度和施工質量。

       效果驗證:采取此處理方案后,料倉出口未出現(xiàn)粘砂、堵塞等現(xiàn)象,保證了砂子的及時供應,確保了混凝土生產(chǎn)的連續(xù)進行。

       問題四:攪拌用水溫度低
       原因分析:由于天氣溫度低,攪拌用水的溫度一般在0oC左右,易使混凝土攪拌不均勻,質量不合格。
       處理方案:使用熱水攪拌。在攪拌樓附近安裝一臺2t熱水鍋爐(出水溫度70oC,工作壓力0.7MPa),經(jīng)聯(lián)箱后用水泵直接供應混凝土攪拌用水,所有管道均采用200mm厚巖棉和油氈紙進行保溫處理,防止熱水溫度損失。在攪拌機供水管道附近安裝一水溫表,及時檢測水溫溫度。
       效果驗證:采取此處理方案后,對攪拌用水進行了多次測量,測得的水溫均在55oC以上。

       問題五:攪拌機運轉困難或無法運轉
       原因分析:由于攪拌樓為裸露設備,受環(huán)境溫度低的影響,使攪拌樓電氣元件、攪拌微機、氣動系統(tǒng)、機械運轉等部件無法動作或動作失靈,導致攪拌機運轉困難或無法運轉。

       處理方案:用100mm厚的彩鋼板把攪拌樓的攪拌主機、皮帶上料部分等進行全封閉,并且氣動蝶閥、限位開關、氣缸等關鍵部位用碘鎢燈進行電加熱,使其動作靈敏可靠;封閉的攪拌主機和皮帶上料等附近安裝暖汽片;以上供暖設施均用來自啟動鍋爐房的蒸汽進行供熱。

       效果驗證:采用此方案后,攪拌主機、上料系統(tǒng)等部位的環(huán)境溫度均保持子在5oC以上,攪拌樓運行正常,電氣部件動作靈敏,氣動元件操作及時可靠,保證了混凝土生產(chǎn)的連續(xù)性。

另外,混凝土生產(chǎn)用水為熱水,但水泥不能與高于80℃熱水直接接觸拌制,因此必須按以下投料方式進行拌制混凝土。首先砂石加90%的水進行攪拌1min;然后水泥、外加劑進攪拌機進行攪拌1.5min以上并補充剩余10%的水分;

      同時注意:砂石與水泥、外加劑分開進料,防止水泥、外加劑接觸熱水發(fā)生水泥“假凝”現(xiàn)象;拌和時間適當延長。采取以上方案后,攪拌樓運轉正常,冬季混凝土生產(chǎn)供應及時,混凝土出機

溫度均在15oC左右,混凝土質量符合規(guī)范要求。

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